近日,延安石油化工廠在低負(fù)荷運行的聚丙烯裝置上運用“微調(diào)沖程法”,平穩(wěn)控制漿料密度,產(chǎn)出了熔融指數(shù)為2.5至3.5g/10min的100%PP優(yōu)級品,實現(xiàn)了裝置平穩(wěn)運行、經(jīng)濟效益最大化的目標(biāo),
9月份以來,該廠受物料平衡的影響,聚丙烯裝置需保持低負(fù)荷運行。裝置低負(fù)荷運行時,各項指標(biāo)操作控制變得更加苛刻,操作彈性小且難度大,再加上氣溫環(huán)境的影響使泵的沖程難控制,裝置反應(yīng)波動較大,要控制好漿料密度難上加難。
如何使裝置在低負(fù)荷下產(chǎn)出PP優(yōu)級品?技術(shù)員們分析難點,緊盯關(guān)鍵參數(shù),根據(jù)聚丙烯實際加工量,跟蹤觀察反應(yīng)器溫度和漿料密度曲線圖,決定嘗試運用微調(diào)沖程法“呵護”裝置運行。
微調(diào)沖程法關(guān)鍵在于“微”,主要對催化劑計量泵的沖程進行微調(diào),以往沖程調(diào)節(jié)辦法是按照1%的頻次進行調(diào)節(jié)控制,而低負(fù)荷運行時就按照0.1%進行多頻次地調(diào)節(jié),將沖程精確控制在20%至24%。
采用微調(diào)沖程法后,較好地控制了反應(yīng)催化劑使用量和漿料密度,使催化劑得到最大化利用,生產(chǎn)出了PP優(yōu)級品,使裝置經(jīng)濟效益最大化。

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